隧道斷裂帶靡棱狀巖體
發(fā)布日期:2013-08-08 22:53:54 瀏覽量:1720 1、工程概況
秀寧隧道全長13187m,經(jīng)評估確認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)隧道,全隧位于云南省安寧市與祿豐縣交界處,其中出口段510米位于安寧市境內(nèi),為成昆鐵路廣通至昆明段擴(kuò)能改造工程,設(shè)計(jì)為時(shí)速200km/h雙線隧道。出口里程為DK1006+366。出口段位于半徑為5000m的左偏曲線上。出口段單面上坡,坡率為9%。洞內(nèi)采用反坡排水。隧道出口DK1005+850-DK1006+360(510m)段通過羅次-易門大斷裂,原設(shè)計(jì)圍巖級別為V級加強(qiáng),2010年月6經(jīng)部相關(guān)部門專家現(xiàn)場踏勘、論證,確定該地段圍巖為VI級,開挖方式由原設(shè)計(jì)雙側(cè)壁導(dǎo)坑法變更為超前周邊注漿加固軟弱巖體后采用三臺階法開挖。
2、工程水文、地質(zhì)條件
出口段DK1005+850-DK1006+360(510m)段通過羅次-易門區(qū)域性大斷裂,斷裂帶影響寬度約1000m。圍巖均為斷層角礫,富水,呈飽和狀。巖體由糜棱化的炭質(zhì)板巖、變質(zhì)砂巖、白云巖角礫碎石及黏性土擠壓組成,粒徑小于4cm。每次開挖循環(huán)進(jìn)尺為0.50m,揭露初時(shí)掌子面及側(cè)壁圍巖層理、片理清晰,層厚小于2cm,壓碎嚴(yán)重,扭曲,巖體呈角礫碎石夾土狀鑲嵌。該斷層角礫對水的敏感性很強(qiáng),洞身開挖時(shí)地下水迅速下滲導(dǎo)致掌子面及側(cè)面巖體溜坍呈泥石流狀緩慢移動,開挖后20-60min左右,頻繁出現(xiàn)剝落掉塊和溜坍等失穩(wěn)現(xiàn)象。據(jù)此分析,位于羅茨一易門斷裂帶內(nèi)未施工段砂礫狀圍巖飽水,自穩(wěn)性極差。
3、前期施工情況介紹
秀寧隧道出口于2008年10月5日正式進(jìn)洞,開挖方法采用雙側(cè)壁導(dǎo)坑法施工,開挖過程中掌子面及拱部多次發(fā)生溜坍、初期支護(hù)變形、突泥等現(xiàn)象。溜坍規(guī)模最小的僅1m3,突泥最大的達(dá)2400m3。出口已開挖的210m工程中,由于圍巖條件極差,初支變形嚴(yán)重,其中39m在施工過程中為確保施工安全施作了臨時(shí)二襯(采用C25素砼),在變形穩(wěn)定后,前后兩端襯砌施作完成后,再逐米進(jìn)行初支拆換;截止目前出口段總共完成開挖210m,月平均施工進(jìn)度為10m左右。
4、超前周邊注漿加固技術(shù)
出口段由于在施工中存在極大的安全風(fēng)險(xiǎn),工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后,且地質(zhì)情況非常復(fù)雜,鐵道部、昆明局及建設(shè)、施工四方多次組織專家到現(xiàn)場進(jìn)行研究指導(dǎo)。2010年5月29日至30日,昆明鐵路局再次邀請了鐵路施工專家對秀寧隧道出口段地質(zhì)情況進(jìn)行了核對,經(jīng)過充分論證形成了專家意見。2010年6月12日,中鐵二院根據(jù)專家意見完成了變更設(shè)計(jì)方案《秀寧(安祿)隧道出口Ⅵ級圍巖斷層破碎帶施工方案》,昆明局組織參見四方對該方案進(jìn)行了審核和技術(shù)交底,明確了采用超前周邊注漿加固,以確保順利通過該斷裂帶。
4.1注漿參數(shù)的選擇
(1)注漿孔布置,祥見注漿鉆孔布置圖1,注漿加固斷面圖2。
4.2超前周邊注漿參數(shù)
根據(jù)類似的工程實(shí)例注漿參數(shù)取以下值:
4.3注漿順序
加固注漿舡過程按照:先外圈后內(nèi)圈、間隔跳孔的順序施工。
4.4注漿材料及配比設(shè)計(jì)
注漿材料以普通硅酸鹽水泥單液漿為主,普通硫鋁酸鹽水泥、普通水泥一水玻璃雙液漿為輔。
注漿材料及規(guī)格為:普通硅酸鹽水泥:P.O42.5;水玻璃:濃度35Be’,模數(shù)2.4-2.8。漿液配合比見表2所示。
4.5超前周邊注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)
①單孔注漿以定量定壓相結(jié)合。
若單孔注漿量與設(shè)計(jì)注漿量大致相同,結(jié)束時(shí)的進(jìn)漿量在10-20L/mini以下可結(jié)束該孔注漿。
單孔注漿量計(jì)算公式:Q=π·R2·h·n·a(1+β)
式中Q-注漿量;h-注漿段長;R-漿液擴(kuò)散半徑;n-地層空隙率;a-地層有效充填系數(shù);β-漿液損耗系數(shù)
定量標(biāo)準(zhǔn):注漿量根據(jù)地層圍巖孔隙率15%-20%,單孔每米設(shè)計(jì)注漿量控制在2.0-2.5m3,當(dāng)單孔注漿量達(dá)到設(shè)計(jì)注漿量的1.5-2倍,壓力仍然不上升,可采取調(diào)整漿液配比縮短凝膠時(shí)間或進(jìn)行間歇注漿等工藝使注漿壓力達(dá)到設(shè)計(jì)終壓,結(jié)束該孔注漿。
定壓標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)地層圍巖特性,本次注漿兼具劈裂、擴(kuò)散、擠密特性,注漿終壓暫定為:不小于4MPa(注漿過程根據(jù)漿液擴(kuò)散情況并結(jié)合注漿量大小對注漿壓力終值進(jìn)行驗(yàn)證,確定合適的注漿終壓力。)單孔注漿壓力達(dá)到設(shè)計(jì)終壓并維持10min以上可結(jié)束該孔。
?、谌谓Y(jié)束標(biāo)準(zhǔn)
1.設(shè)計(jì)的所有注漿孔均達(dá)到注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),無漏注現(xiàn)象。
2.檢查孔必須合格。
4.6前進(jìn)式分段注漿工藝
根據(jù)地質(zhì)情況并結(jié)合注漿試驗(yàn)情況,該工程采取前進(jìn)式分段注漿工藝進(jìn)行注漿施工。
針對工期緊任務(wù)重的特點(diǎn),該工程使用二臺意大利卡薩C6鉆機(jī)鉆設(shè)Φ130mm的孔,安裝Φ108mm的孔口管,然后采用Φ90mm鉆頭鉆孔,第一循環(huán)鉆至8m進(jìn)行注漿作業(yè),之后每鉆進(jìn)3-5m,注漿一次,施工中根據(jù)地質(zhì)情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,在保證注漿效果的前提下以提高施工效率。
5、注漿前準(zhǔn)備工作
(1)注漿前,應(yīng)進(jìn)行超前探孔地質(zhì)預(yù)報(bào)和詳細(xì)的地質(zhì)調(diào)查。
(2)施作3m厚的混凝土止?jié){墻,以保證掌子面作業(yè)安全和止水效果。
(3)施工現(xiàn)場準(zhǔn)備一個(gè)循環(huán)的注漿物質(zhì)和足夠的防火防水搶險(xiǎn)物質(zhì)。
(4)按照施工要求連接好管路,嚴(yán)格檢查各連接點(diǎn)是否牢靠,開關(guān)是否靈活。防止高壓下脫開傷人。
(5)注漿管路連接完畢后,啟動注漿泵壓水檢查管路的密封性。
(6)注漿系統(tǒng)檢查合格后,轉(zhuǎn)入壓水試驗(yàn)。按一個(gè)壓力段進(jìn)行全孔壓水試驗(yàn),起始壓力為靜水壓力,壓水試驗(yàn)過程應(yīng)按規(guī)定格式詳細(xì)記錄,根據(jù)地層的滲透性來確定漿液的配合比。
5、超前周邊注漿施工
5.1鉆孔
在施工過程中總體上按照先外圈后內(nèi)圈的順序進(jìn)行施工,即先在止?jié){墻上鉆設(shè)1.8m深的Φ130的孔,然后往孔內(nèi)塞濃稠的超細(xì)水泥,再安設(shè)2m長的Φ108mm×5mm的孔口管。安設(shè)完的孔口管要過48小時(shí)方可鉆孔,這樣是保證孔口管與孔壁連接牢靠,注漿時(shí)不會出現(xiàn)漏漿和松動。等孔口管滿足鉆孔要求時(shí)即可采用Φ90mm的鉆頭鉆孔,第一循環(huán)鉆至8m進(jìn)行注漿作業(yè),以后每鉆進(jìn)6-8m,注 漿一次。
5.2注漿
在鉆孔完成后應(yīng)立即進(jìn)行鉆孔沖洗工作,以清除鉆孔中殘留的巖粉,巖石裂隙中充填的粘土雜質(zhì)等物。根據(jù)漿液配合比參數(shù)配置好漿液,拌制好的漿液通過濾網(wǎng)放入儲漿桶,邊攪拌邊注漿。
5.2.1注漿工藝
為確保注漿效果,本次超前周邊注漿采取前進(jìn)式分段注漿工藝,在施工中根據(jù)地質(zhì)情況確定分段長度,為了減少重復(fù)掃孔的工作量以盡可能縮短工期,前期地層軟弱,分段距離為6m,后期地層逐漸密實(shí)穩(wěn)定,分段長度最長按8-10米控制。同時(shí)為了確保深孔時(shí)漿液能夠擴(kuò)散到孔底,以及檢查注漿后成孔情況,采用下入PVC管的方式進(jìn)行注漿,從施工過程分析,采用PVC的施工后,保證了漿液在地層的有效擴(kuò)散,且PVC管均能按與設(shè)計(jì)深度下到位,地層成孔性好,注漿效果明顯,同時(shí)通過設(shè)置PVC管提高地層縱向拉力,有利于開挖過程中掌子面巖層穩(wěn)定。
5.2.2注漿壓力控制
在進(jìn)行第一段注漿時(shí),考慮到止?jié){墻后方地層比較松散,注漿壓力過高會對止?jié){墻產(chǎn)生較大的反壓力,容易造成止?jié){墻位移和開裂,此外為了使孔口管更好的錨固,以便能夠承受較高的壓力,因此前期在進(jìn)行第一段注漿時(shí)壓力比較低控制在15Mpa以下,在進(jìn)第二、第三段或更深段位的注漿時(shí),注漿壓力均達(dá)到4Mpa以上,后期由于地層密實(shí)注漿壓力達(dá)到6-8Mpa,均滿足設(shè)計(jì)壓力要求,保證注漿效果。
5.2.3注漿順序
注漿按照先外圈孔,后內(nèi)圈孔,先淺孔,后深孔,由外而內(nèi),先上后下的注漿順序注漿。因?yàn)槭芮捌谧{孔的影響,后期注漿孔注入的漿液會隨著注漿壓力或其他因素而發(fā)生偏流,為獲得均勻流動,得到較好的注漿效果我們應(yīng)該有次序的進(jìn)行注漿。這樣做的優(yōu)點(diǎn)有:巖土體能夠逐漸擠密壓實(shí),可以促進(jìn)注漿帷幕的連續(xù)性,能夠逐序升高注漿壓力。有利于漿液的擴(kuò)散,提高漿液結(jié)石體的密實(shí)性。同時(shí)根據(jù)各次序孔的單位注漿量的分析,可反映注漿情況和注漿質(zhì)量,為增減注漿孔提供依據(jù)。
5.2.4漿液濃度的選擇
漿液濃度的選擇應(yīng)遵循先稀后濃,逐級變化的原則。
5.2.5注漿時(shí)的注意事項(xiàng)
(1)注漿孔的方向、深度應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。
(2)孔口管的安設(shè)應(yīng)牢固,密實(shí)。以防注漿時(shí)冒漿或松動而影響注漿質(zhì)量。
(3)值班工程師應(yīng)認(rèn)真記錄鉆孔揭示的地質(zhì)情況并反饋給設(shè)計(jì)方,以便根據(jù)實(shí)際情況變更設(shè)計(jì),施工方案。
(4)現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照值班工程師確定的凝膠時(shí)間和配合比配置漿液,不得隨意改變配合比,以免影響注漿質(zhì)量。
(5)注漿過程中若發(fā)生堵管,應(yīng)先打開孔口泄?jié){閥,再關(guān)閉進(jìn)漿閥,然后停機(jī)查找原因并迅速解決問題。
(6)注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用定量與限壓相結(jié)合,當(dāng)注漿量超過設(shè)計(jì)注漿量,壓力仍然很低時(shí),應(yīng)采用減小水灰比或注漿雙液漿使其達(dá)到設(shè)計(jì)終壓。
(7)注漿結(jié)束時(shí),應(yīng)繼續(xù)壓注清水清洗管路。清洗干凈后再停機(jī)。
6、注漿效果檢驗(yàn)及注漿量縱向分析
注漿結(jié)束后,按注漿孔個(gè)數(shù)的5-8%鉆檢查孔,現(xiàn)場采用檢查孔7個(gè),檢查孔設(shè)計(jì)深度依開挖長度而定?,F(xiàn)場采用為28m。
(1)注漿效果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
?、贆z查孔出水量應(yīng)≤0.15L/min.m,局部出水量≤3L/min
?、趬核囼?yàn)在1.0MP壓力下,進(jìn)水量<2L/min
只有同時(shí)滿足上述兩個(gè)條件,方可進(jìn)行開挖。若不滿足上述兩個(gè)條件則應(yīng)該進(jìn)行補(bǔ)充注漿,直到滿足為止。
(2)注漿量縱向分析
對注漿量的縱向分布情況統(tǒng)計(jì)如表3所示。
由表3可以看出第一段延米注漿最大,主要是因?yàn)樵摱蔚貙幼钕冗M(jìn)行注漿地層松散,同時(shí)一部分漿液擴(kuò)散至掌子面附近的初支背后,因此該段吸漿量相對較大。第二段地層仍較松散這和鉆孔時(shí)該段容易塌孔相對,應(yīng)因此吸漿量仍相對較大。經(jīng)過前兩段注漿以后地層得到有效加固,部分漿液擴(kuò)散到到第三段,因此第三段注漿量最小,總體在縱向上漿液分布均勻,能夠滿足注漿效果要求。
7、P-Q-t曲線
該隧超前周邊注漿主要是以加固軟弱地層為主,根據(jù)施工過程注漿壓力隨時(shí)間有明顯的波動,一般注漿壓力上升達(dá)到4MPa時(shí),壓力就會下降,注漿流量增加,如此反復(fù)數(shù)次后,經(jīng)過反復(fù)的劈裂-擠密-劈裂…,當(dāng)?shù)貙用軐?shí)達(dá)到一定程度時(shí),注漿壓力達(dá)到或超過設(shè)計(jì)壓力,漿液流量減小,達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),滿足軟弱地層劈裂注漿機(jī)理,達(dá)到了注漿效果。P-Q-t曲線如圖4所示。
8、注漿過程出現(xiàn)的問題及其對策
(1)漿液難以注入地層
由于出口段地層較為密實(shí),普通水泥只能實(shí)現(xiàn)劈裂充填和擠密土體,難以均勻的擴(kuò)散,形成連續(xù)的固結(jié)體。而超細(xì)水泥又比較昂貴,全部采用超細(xì)水泥必會增加工程成本。因此采用先注稀漿后注濃漿,出水大的孔注普通水泥,出水小的注超細(xì)水泥,封孔采用注超細(xì)水泥一水玻璃雙液漿以達(dá)到結(jié)石率高,堵水效果明顯。這樣幾種漿液配合使用,相互補(bǔ)充。既達(dá)到了堵水和加固的效果又獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(2)掌子面串,漏漿嚴(yán)重
注漿壓力高時(shí),掌子面經(jīng)常串漏漿,甚至出現(xiàn)地面和拱頂漏漿。針對這種情況,施工現(xiàn)場采用加注注雙液漿來解決這一問題,即在孔口接兩根注漿管,先注水泥漿等串漏漿部位返出漿液,再注水玻璃。不僅解決了堵管問題,而且由于漿液是充滿整個(gè)裂隙,所以不會出現(xiàn)堵了又漏的現(xiàn)象。
9、結(jié)論與討論
該隧道出口段510米位于斷裂帶靡棱狀巖層上,施工歷經(jīng)近20個(gè)月,月平均進(jìn)尺10m。經(jīng)過超前周邊注漿加固的施工,結(jié)合國內(nèi)外與其工程地質(zhì)條件類似的工程的施工情況,得到很多經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn):
(1)注漿后,通過開挖可以看到明顯的漿脈和漿柱,掌子面穩(wěn)定無水滲漏,注漿堵水加固效果明顯。開挖過程中初支最大變形量為142mm,與未注漿情況相比變形量減小200mm,通過注漿地層得到有效的改良。因此通過超前周邊注漿加固軟弱圍巖,開挖較之前的開挖方式在安全性上有了質(zhì)的飛躍。
(2)針對斷裂帶靡棱狀巖層的工程地質(zhì)條件,要想安全順利通過,必須依靠注漿,但不能完全依靠注漿。在超前周邊注漿后,進(jìn)行超前大管棚支護(hù)是必要的,超前大管棚與周邊注漿加固圈共同作用,既能夠加固圍巖又能夠截堵地下水。
(3)洞內(nèi)采用二臺意大利卡薩C6鉆機(jī)進(jìn)行超前周邊注漿加固軟弱巖體,施工進(jìn)度較之前有了相應(yīng)的提高,目前單月完成開挖15米左右,經(jīng)濟(jì)效益取得了良好效果。
文章來源: 永年加固公司 本文鏈接: http://tuoluotouzi.com/a_20130808225545.html 任何關(guān)于加固工程的問題和建議,敬請咨詢:0591-87868646
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